Projekte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Juhe (Diskussion | Beiträge) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
;Status |
;Status |
||
* Software Entwicklung |
* Software Entwicklung |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
=== [[USB-CAN-Adapter]] === |
=== [[USB-CAN-Adapter]] === |
||
Zeile 66: | Zeile 61: | ||
* HKs Highscore durch HK geknackt... |
* HKs Highscore durch HK geknackt... |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
=== Spider Greifer === |
=== Spider Greifer === |
||
Zeile 75: | Zeile 66: | ||
;Status |
;Status |
||
* Suche nach passenden Getrieben fuer die Schrittmotoren |
* Suche nach passenden Getrieben fuer die Schrittmotoren |
||
= Abgeschlossene Projekte = |
= Abgeschlossene Projekte = |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
=== [[ebike-controller|Allrad ebike controller]] === |
=== [[ebike-controller|Allrad ebike controller]] === |
||
Zustaendiger: [[User:Xorior|xor]] |
Zustaendiger: [[User:Xorior|xor]] |
||
Zeile 103: | Zeile 107: | ||
* v0.2 ist fertig und funktioniert |
* v0.2 ist fertig und funktioniert |
||
* Software ist als [https://rhodecode.bytewerk.org/busbar Git-Repo] verfügbar |
* Software ist als [https://rhodecode.bytewerk.org/busbar Git-Repo] verfügbar |
||
=== [[Fnordlichtmini Spectrum Analyzer]] === |
=== [[Fnordlichtmini Spectrum Analyzer]] === |
||
Zeile 116: | Zeile 121: | ||
* im Prinzip benutzbar |
* im Prinzip benutzbar |
||
* Controller-Platine in Arbeit |
* Controller-Platine in Arbeit |
||
Zeile 125: | Zeile 129: | ||
;Status |
;Status |
||
* Queued |
* Queued |
||
=== [[Datenschleuder|Datenschleuder]] === |
=== [[Datenschleuder|Datenschleuder]] === |
Version vom 19. April 2014, 21:26 Uhr
Alle projekte sind hier zu finden - zur Liste der Projektideen bzw. "fertigen" Projekte
Laufende Projekte
byteplayer
Zuständige: robotanarchy, cfr34x, Ranomier, coffee
- Status
- PHP-Prototyp fertig
- α-Version in Python in Entstehung begriffen, rudimentär benutzbar
- ToDo
- siehe Etherpad
Gamecube_Controller_Sniffer
Zustaendiger: hk
- Status
- Software Entwicklung
USB-CAN-Adapter
- Status
- Schaltplan und Layout Fertig hk
- Leiterplatte steht zum aetzen an.
- Firmware in der Mache Struppi
- Details auf der Projektseite und im Repo
Beleuchtetes_Fassadenschild
- Status
- Schild ist beklebt und leuchtet provisorisch (jedoch nicht aufgehaengt)
- Tag 3589: Schild steht immer noch.
- da es mal umgefallen ist wurde mit Silikon die Schäden behoben.
- LED-Stripes wurden eingeklebt
- LED-Stripes wurden festgeschraubt, da Kleber doch nicht hielt
- überstehende Schrauben der LED-Stripes wurden abgedremelt
- Programm gepatcht und aufgespielt (glaub ich)
- Spritzwasserschutz innerhalb des Leuchtschilds angebracht
- Kabel gezogen (ein neues Gummikabel musste lt. Elektriker das verrottete Außenstück ersetzen).
- Hierzu wurde mit einem "Held des Tages" (Rundholz) etc. etc. etc. ...
- vorhandenes Loch in der Betonwand verlängert und die Fassade durchbohrt.
- Kabel wurde angeschlossen an Hausstrom, es fehlt noch die Info, wo dieses Kabel endet (Vermutung Schalter im Sicherungskasten Küche?)
- Vorschlag: Dauerstrom mit Dämmerungsschalter bis 2 (?) Uhr
- Hausbus-Kabel wurde in den Kabelschacht gelegt: \\PI\public\Bilder\IMG_0001_2
- ToDo: Aufhängung (
ca. 8M Gewindestange mit Muttern und Beilagscheiben) besorgen,
Löcher durchbohren (Juhes pneumatischer Bohrhammer und 10er Wanddurchbohrer liegt bereit), zweite (am besten dritte) Leiter besorgen, Schild anpassen, bohren, festschrauben, testen, fertig... (hoffentlich)
- Tag 3590: Mangels sicherem Stand an der Außenwand und mangels Versicherung konnten die Löcher durch die Betonwand nicht durchgebohrt werden.
- Plan: zum 20-Jährigen von bingo e.V. (11.11.2015) bzw. 5 Jahre bytewerk die feierliche Enthüllung (Bettlaken ?)
Schaufenster_Tetris
- Status
- Code wird auf neue Plattform portiert und grosze Teile neu geschrieben
- Gestell ist nun fertig (mit Frontleisten)
- Akkus eingebaut
- Buchse für original Controller mit Stecker
- Steuerung durch Fenster testen
- Steuerung fixen
- Ladebuchsen für die Akkus müssen noch gesetzt und verkabelt werden
- Stromversorgung für den Controller mobil machen
- HKs Highscore durch HK geknackt...
Spider Greifer
Zustaendiger: hk
- Status
- Suche nach passenden Getrieben fuer die Schrittmotoren
Abgeschlossene Projekte
Inventaraufkleber
- Status
- Design beschlossen, erste sind gedruckt und liegen/hängen aus
Vom_Clony_zum_PI
- Status
- Warten auf SPARSAMES 3.5" Festplatten gehäuse. xD
Allrad ebike controller
Zustaendiger: xor
- Status
- Prototyp umgesetzt
- Warten auf Bauteile für 48V-Spannungsversorgung
Musik im bytewerk
Zustaendiger: cfr34x
- Status
- läuft soweit
- Anregende GUI für das externe Display in HTML mit viel CSS
FTIR Multitouch Table
Zustaendiger: fake
- Status
- Fehlertolerantere Hardware konstruieren
- Softwareentwicklung
USB-Strommessgerät
Zustaendiger: cfr34x
- Status
- v0.2 ist fertig und funktioniert
- Software ist als Git-Repo verfügbar
Fnordlichtmini Spectrum Analyzer
Zustaendiger: xor
- Status
- Software neu implementieren
UV-LED-System zur Platinenbelichtung
Zustaendiger: xor
- Status
- Koffer mit LEDs bestückt
- im Prinzip benutzbar
- Controller-Platine in Arbeit
Geplante Projekte
Nunchuck RC
Zustaendiger: hk
- Status
- Queued
Datenschleuder
Zustaendiger: Juhe
- Status
- Datenschleuder auf Rollen setzen
- btx-Seiten "Vorschub" implementieren
- Rechts-Links-Lauf implementieren
- EOS-Detektion implementieren
- Plexiglaskasten